文(wén)章(zhāng)來(lái)源:正澤 上(shàng)傳時(shí)間(jiān):2022-03-10
随着我國(guó)啤酒工(gōng)業(yè)生(shēng)産規模的(de)不斷擴大,麥芽的(de)生(shēng)産量日(rì)益劇(jù)增,其廢水(shuǐ)處理(lǐ)量也随之增加。由于麥芽生(shēng)産季節性強、生(shēng)産廢水(shuǐ)均為(wèi)間(jiān)歇排放(fàng),因此選用間(jiān)歇運行的(de)SBR工(gōng)藝來(lái)處理(lǐ)廢水(shuǐ)。今天我們就來(lái)了解一下(xià)甯波某麥芽公司采用SBR工(gōng)藝處理(lǐ)麥芽生(shēng)産廢水(shuǐ)的(de)案例。
一、廢水(shuǐ)量、水(shuǐ)質及處理(lǐ)要求
1. 廢水(shuǐ)量
甯波某麥芽公司生(shēng)産規模為(wèi)10,000t/a,根據生(shēng)産工(gōng)藝調查,麥芽生(shēng)産廢水(shuǐ)主要來(lái)源于浸麥工(gōng)段,其工(gōng)藝主要采用“三浸三斷”的(de)浸麥工(gōng)藝,麥芽生(shēng)産工(gōng)藝流程如圖1所示。
浸麥過程中,第一次浸麥平均耗水(shuǐ)2.0-2.4 t/t,以後每次換水(shuǐ)消耗降低(dī)到2.2t/t。因此,浸麥工(gōng)序總用水(shuǐ)量為(wèi)每噸麥7.0t水(shuǐ)左右,這(zhè)部分廢水(shuǐ)占廢水(shuǐ)量的(de)90%左右。
其次是發芽工(gōng)序中采用少量水(shuǐ)噴灑大麥及沖洗芽箱,其用水(shuǐ)量約為(wèi)0.2t/t。因此,總廢水(shuǐ)量為(wèi)300m3/d。年(nián)生(shēng)産日(rì)為(wèi)240d,設計(jì)水(shuǐ)量按360m3/d計(jì)算(suàn)。
2. 廢水(shuǐ)水(shuǐ)質及排放(fàng)标準
浸麥廢水(shuǐ)的(de)污染物(wù)主要是有(yǒu)機(jī)物(wù),即CODcr、BOD5。根據實測,麥芽生(shēng)産廢水(shuǐ)的(de)水(shuǐ)質及排放(fàng)标準如表1所示。
二、處理(lǐ)工(gōng)藝流程及裝置
1. 确定處理(lǐ)工(gōng)藝的(de)依據
(1) 生(shēng)産廢水(shuǐ)均為(wèi)間(jiān)歇排放(fàng),其水(shuǐ)量及濃度波動較大,不宜采用連續式生(shēng)物(wù)處理(lǐ)工(gōng)藝,選擇經濟、高(gāo)效、适用于中小(xiǎo)型麥芽企業(yè)廢水(shuǐ)處理(lǐ)的(de)工(gōng)藝一直是各企業(yè)的(de)追求。序列間(jiān)歇反應器(qì)(SBR),是一種間(jiān)歇運行的(de)廢水(shuǐ)生(shēng)物(wù)處理(lǐ)工(gōng)藝,該法具有(yǒu)對(duì)水(shuǐ)質水(shuǐ)量适應性強、操作(zuò)運行靈活、處理(lǐ)效果好(hǎo)的(de)特點,适合于中小(xiǎo)規模有(yǒu)機(jī)廢水(shuǐ)處理(lǐ)。
(2) 浸麥廢水(shuǐ)是一種比較單一的(de)有(yǒu)機(jī)廢水(shuǐ),除了有(yǒu)一定濃度的(de)CODcr、BOD5值和(hé)較高(gāo)的(de)可生(shēng)化(huà)性(BOD5/CODcr=0.56)外(wài),其水(shuǐ)中的(de)懸浮物(wù)濃度較低(dī),這(zhè)樣給廢水(shuǐ)的(de)好(hǎo)氧生(shēng)化(huà)處理(lǐ)創造有(yǒu)利條件(jiàn)。但(dàn)是,大麥作(zuò)為(wèi)一種碳水(shuǐ)化(huà)合物(wù)為(wèi)主的(de)糧食,其浸泡過程中,所浸出的(de)有(yǒu)機(jī)物(wù)主要以碳源為(wèi)主,而對(duì)生(shēng)化(huà)處理(lǐ)來(lái)說(shuō),還(hái)有(yǒu)必要根據廢水(shuǐ)中實際碳、氮、磷的(de)比值要求(100:5:1),适當補充添加營養要素,否則,生(shēng)化(huà)過程中因營養配比的(de)失調而易産生(shēng)污泥膨脹。SBR生(shēng)化(huà)法由于采用限制性曝氣,使整個(gè)反應環境不利于絲狀菌生(shēng)長(cháng),曝氣充氧時(shí)也正是基質濃度高(gāo)時(shí),有(yǒu)利于膠菌團的(de)生(shēng)長(cháng),使耐低(dī)基質濃度的(de)絲狀菌生(shēng)長(cháng)處于競争劣勢。當曝氣停止進入沉澱時(shí),DO濃度小(xiǎo),但(dàn)此時(shí)也不利于絲狀菌生(shēng)長(cháng),因此,整個(gè)反應抑制了污泥膨脹現(xiàn)象發生(shēng)。
(3) 在操作(zuò)運行方面,SBR作(zuò)為(wèi)好(hǎo)氧生(shēng)化(huà)處理(lǐ)過程一種方法,可采用時(shí)間(jiān)程序控制而使操作(zuò)實現(xiàn)自(zì)動化(huà),使操作(zuò)靈活、方便,可以根據麥芽廢水(shuǐ)水(shuǐ)量、水(shuǐ)質的(de)變化(huà)随時(shí)調整曝氣池的(de)運行格數、工(gōng)作(zuò)周期以及進水(shuǐ)、曝氣,從(cóng)而使出水(shuǐ)水(shuǐ)質穩定達标。
2. 處理(lǐ)工(gōng)藝流程
根據對(duì)上(shàng)述處理(lǐ)工(gōng)藝的(de)分析,麥芽廢水(shuǐ)用SBR生(shēng)化(huà)處理(lǐ)工(gōng)藝流程如圖2所示。
以浸麥廢水(shuǐ)為(wèi)主的(de)生(shēng)産廢水(shuǐ)首先進入格網池以攔截大顆粒可沉固體(tǐ)及漂浮物(wù),出水(shuǐ)進入調節池,由于浸麥廢水(shuǐ)呈弱酸性,因此在調節池中,需對(duì)廢水(shuǐ)進行必要的(de)pH值調整,使之能滿足生(shēng)化(huà)處理(lǐ)的(de)要求。此外(wài)根據廢水(shuǐ)的(de)特點可适當添加少量的(de)磷源,然後由提升泵打入SBR反應器(qì)中進行生(shēng)化(huà)處理(lǐ),池中廢水(shuǐ)與菌膠團充分混合,并在充氧曝氣過程中将有(yǒu)機(jī)物(wù)氧化(huà)降解為(wèi)二氧化(huà)碳和(hé)水(shuǐ),使廢水(shuǐ)得到處理(lǐ)。SBR反應器(qì)中排放(fàng)的(de)剩餘生(shēng)物(wù)污泥直接流入污泥厭(yàn)氧消化(huà)池,剩餘污泥在池中進行濃縮和(hé)自(zì)然消化(huà)分解,以減少污泥的(de)體(tǐ)積和(hé)提高(gāo)污泥的(de)穩定性。消化(huà)池中的(de)污泥定期用吸糞車抽吸外(wài)排,上(shàng)清液回流至調節池重新處理(lǐ)。
3. 主要建(構)築物(wù)及設備
(1) 調節池
調節池兼作(zuò)提升泵集水(shuǐ)井,HRT=5.0h,內(nèi)設穿孔曝氣管,進行定期曝氣以防污泥在池內(nèi)沉澱。調節池尺寸為(wèi)6.0m×5.0m×3.0m,有(yǒu)效水(shuǐ)深為(wèi)2.5m。采用鋼筋混凝土(tǔ)結構,池內(nèi)設WQK80-10-4型潛水(shuǐ)排污泵2台,1用1備。
(2) SBR反應器(qì)
SBR反應器(qì)為(wèi)尺寸相(xiàng)同的(de)2格,并聯運行,2格每天運行4個(gè)周期,每個(gè)SBR反應器(qì)總體(tǐ)積115m3,池深4m,池面積30m2。2格連成一體(tǐ),超高(gāo)取0.5m,則總尺寸為(wèi)10.0m×6.0m×4.5m。SBR主要工(gōng)藝參數:BOD負荷0.39kg/(m3·d);污泥負荷0.3kg·BOD5/(kg·MLVSS·d);控制MLSS在3,500-4,500mg/L。SVI值在100以下(xià)。
(3) 化(huà)泥池
化(huà)泥池HRT=7d,污泥在化(huà)泥池清泥周期為(wèi)3個(gè)月(yuè)。有(yǒu)效容積V=45m3,有(yǒu)效水(shuǐ)深取2.5m,總深為(wèi)3.0m,平面為(wèi)6.0m×3.0m×3.0m。
(4) 風(fēng)機(jī)房(fáng)
風(fēng)機(jī)房(fáng)設R221羅茨鼓風(fēng)機(jī)2台,壓力為(wèi)49.0kPa,Q=5.9m3/min,N=11kW,門、窗采用隔聲門窗,風(fēng)機(jī)進出口均裝消聲器(qì)。尺寸為(wèi)3.0m×3.0m×3.9m,磚混結構。
三、運行程序與結果
1. 運行程序
SBR反應器(qì)的(de)運行包含5個(gè)階段,即進水(shuǐ)、曝氣、沉澱、排水(shuǐ)(排泥)及閑置階段,工(gōng)作(zuò)周期設計(jì)為(wèi)12h,2池采用人(rén)工(gōng)配水(shuǐ),進水(shuǐ)采用限制曝氣方式(即進水(shuǐ)期間(jiān)不曝氣),排水(shuǐ)采用固定式多點排水(shuǐ),為(wèi)人(rén)工(gōng)控制,通(tōng)過加強管理(lǐ)來(lái)保證系統正常運行。SBR反應器(qì)設計(jì)運行程序如表2所示。
表2 SBR反應器(qì)設計(jì)運行程序
程序 | 進水(shuǐ) | 曝氣 | 沉澱 | 排水(shuǐ)(排泥) | 閑置 |
時(shí)間(jiān)/h | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
2. 運行結果
本工(gōng)程建成并開(kāi)始進行SBR生(shēng)化(huà)系統調試,連續運行近(jìn)一年(nián)半後,由環保監測部門連續2d采樣監測,每天按SBR運行周期采樣2次,其監測結果如表3所示。
(1) 整個(gè)處理(lǐ)系統操作(zuò)方便,易于管理(lǐ),穩定可靠,系統出水(shuǐ)一直穩定在國(guó)标二級标準以內(nèi)。
(2) 本工(gōng)藝對(duì)中小(xiǎo)型麥芽企業(yè)廢水(shuǐ)的(de)水(shuǐ)量水(shuǐ)質随季節和(hé)日(rì)曆大幅度變化(huà)适應能力強,設計(jì)處理(lǐ)能力為(wèi)360m3/d。而實際處理(lǐ)高(gāo)峰時(shí)達500m3/d,量少時(shí)小(xiǎo)于100m3/d。水(shuǐ)不足時(shí)反應閑置1周後,無需接種,曝氣3~5h後恢複正常。
(3) 運行情況還(hái)表明(míng)本系統處理(lǐ)麥芽廢水(shuǐ)時(shí),SBR排出的(de)剩餘生(shēng)物(wù)污泥量較少,污泥經厭(yàn)氧消化(huà)後可縮減體(tǐ)積30%~40%,消化(huà)池剩餘污泥抽吸時(shí)間(jiān)從(cóng)設計(jì)的(de)30d左右延長(cháng)至100d左右。
四、技(jì)術經濟分析
SBR法的(de)主體(tǐ)工(gōng)藝設備是SBR反應池。它與普通(tōng)活性污泥法工(gōng)藝相(xiàng)比,不需要二沉池、回流污泥及其設備,工(gōng)藝簡單,占地(dì)面積小(xiǎo)。本廢水(shuǐ)處理(lǐ)站設計(jì)處理(lǐ)能力為(wèi)360m3/d,占地(dì)面積僅為(wèi)170m2,單位造價為(wèi)0.47m2/(m3·d);工(gōng)程總造價28.77萬元,單位造價822.00元/(m3·d);運行費(fèi)用較低(dī),主要為(wèi)耗電(diàn),總裝機(jī)功率為(wèi)30.0kW,常開(kāi)功率為(wèi)15.0kW,耗電(diàn)量為(wèi)0.49kW·h/(m3·d);單位處理(lǐ)成本為(wèi)0.52元/(m3·d)(不包括折舊(jiù)費(fèi))。
SBR法與普通(tōng)活性污泥法相(xiàng)比,可節省用地(dì)30%-40%,運行費(fèi)用可降低(dī)10%-20%,由此可見,SBR法是一種處理(lǐ)麥芽廢水(shuǐ)的(de)較為(wèi)經濟的(de)方法。
五、結語
(1) 采用SBR法處理(lǐ)麥芽廢水(shuǐ)具有(yǒu)工(gōng)藝簡單、操作(zuò)方便、占地(dì)面積小(xiǎo)、投資省和(hé)運行費(fèi)用低(dī)的(de)優點。
(2) 本系統對(duì)廢水(shuǐ)的(de)排放(fàng)量及有(yǒu)機(jī)負荷沖擊有(yǒu)很(hěn)好(hǎo)的(de)緩沖能力,按設計(jì)的(de)運行程序運行,不會出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象,系統工(gōng)作(zuò)穩定性良好(hǎo)。
(3) 該系統經過兩年(nián)的(de)運行,廢水(shuǐ)處理(lǐ)效果較好(hǎo),COD、BOD去(qù)除率穩定在90%以上(shàng)。