物(wù)化(huà)法處理(lǐ)松脂加工(gōng)廢水(shuǐ)案例分析

文(wén)章(zhāng)來(lái)源:正澤    上(shàng)傳時(shí)間(jiān):2022-03-10


 
 

在松香、松節油生(shēng)産過程中,松脂洗滌、澄清所産生(shēng)的(de)廢水(shuǐ)是松脂加工(gōng)廠(chǎng)主要的(de)污染散發源,一般說(shuō)來(lái)此廢水(shuǐ)屬有(yǒu)機(jī)有(yǒu)毒高(gāo)污染負荷類。今天,我們就來(lái)了解一下(xià)物(wù)化(huà)法處理(lǐ)松脂加工(gōng)廢水(shuǐ)案例。

 

一、工(gōng)程概況

 

福建公司是一家(jiā)主要生(shēng)産松香樹脂中間(jiān)體(tǐ)的(de)林(lín)化(huà)企業(yè),生(shēng)産過程中會産生(shēng)含有(yǒu)大量松脂、松節油等成分複雜(zá)的(de)高(gāo)濃度有(yǒu)機(jī)廢水(shuǐ),生(shēng)化(huà)性差。針對(duì)以上(shàng)特點,本工(gōng)程主體(tǐ)采用“絮凝反應沉澱絮凝反應氣浮過濾”的(de)處理(lǐ)工(gōng)藝,曆經4個(gè)月(yuè)的(de)調試、整改、運行後通(tōng)過竣工(gōng)驗收,其監測結果表明(míng),出水(shuǐ)完全滿足預先約定的(de)回用水(shuǐ)水(shuǐ)質要求,實現(xiàn)零排放(fàng)。

 

二、廢水(shuǐ)水(shuǐ)量與水(shuǐ)質

 

該公司有(yǒu)2條年(nián)産10萬噸馬來(lái)松香樹脂中間(jiān)體(tǐ)的(de)生(shēng)産線,平均日(rì)産100t馬來(lái)松香,單位産品排水(shuǐ)率約1.6m3,每天生(shēng)産廢水(shuǐ)160m3,工(gōng)藝設計(jì)按24h連續運行,即處理(lǐ)規模6.7m3/h。

 

進入廢水(shuǐ)處理(lǐ)的(de)廢水(shuǐ)包括生(shēng)産工(gōng)段廢水(shuǐ)、車間(jiān)沖洗廢水(shuǐ)和(hé)松脂保養廢水(shuǐ)。生(shēng)産工(gōng)段排水(shuǐ)量約1.3m3/t松香,占廢水(shuǐ)總量的(de)80%,內(nèi)含成分複雜(zá),污染物(wù)濃度高(gāo)。混合廢水(shuǐ)的(de)CODcr、SS、油脂和(hé)Fe2+等指标均較高(gāo),B/C值小(xiǎo)于0.1。基于處理(lǐ)工(gōng)藝可行性、處理(lǐ)成本及生(shēng)産用水(shuǐ)水(shuǐ)質要求等方面的(de)綜合考慮,廠(chǎng)方要求廢水(shuǐ)經處理(lǐ)後全部回用生(shēng)産。混合廢水(shuǐ)與回用水(shuǐ)水(shuǐ)質指标見表1。

 

三、處理(lǐ)工(gōng)藝

 

确定處理(lǐ)工(gōng)藝之前,已在實驗室、生(shēng)産現(xiàn)場(chǎng)進行了多次實驗,結合處理(lǐ)設施建設場(chǎng)地(dì)、廢水(shuǐ)特征等因素,并根據設施試運行出現(xiàn)的(de)問(wèn)題,不斷調整與改進,最終處理(lǐ)工(gōng)藝流程如圖1所示。

 

 

四、設計(jì)要點

 

1. 預處理(lǐ)

 

預處理(lǐ)包括吊篩、沉渣、隔油和(hé)加堿預沉。生(shēng)産外(wài)排廢水(shuǐ)的(de)水(shuǐ)溫約80℃,此時(shí)攜帶大量的(de)SS主要是樹皮、木屑、砂石等原料帶進的(de)雜(zá)物(wù),它們均可被吊篩截留。随着水(shuǐ)溫下(xià)降,大量松脂、松節油亦随之析出、聚集,可通(tōng)過沉渣和(hé)隔油設施收集回收再利用。鑒于處理(lǐ)站離車間(jiān)廢水(shuǐ)排放(fàng)口較遠(yuǎn),輸送過程中仍會有(yǒu)松脂析出而堵塞管路(lù),整改時(shí)設置了投加NaOH的(de)預沉設施,最大限度地(dì)避開(kāi)管道(dào)堵塞。

 

2. 調節

 

廢水(shuǐ)進入調節池時(shí)水(shuǐ)溫一般為(wèi)55~60℃,采用鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)攪拌降溫,12h後水(shuǐ)溫可降至40~45℃,基本可保證後續物(wù)化(huà)處理(lǐ)有(yǒu)較佳的(de)效果。

 

3. 沉澱、氣浮與過濾

 

為(wèi)了使流程盡量簡練、緊湊,便于操作(zuò),對(duì)設備構造與材料選型均進行了以下(xià)優化(huà)設計(jì)

1絮凝反應區(qū)采用穿孔旋流形式,并與沉澱區(qū)或氣浮區(qū)合建。

2沉澱形式根據投加Ca(OH)2後産生(shēng)的(de)絮體(tǐ)密度大、易沉的(de)特征選用斜闆沉澱。

3溶氣方式用氣液混合泵替代常規空壓機(jī)、溶氣罐和(hé)溶氣泵的(de)組合模式;同時(shí)過濾罐濾料選用纖維球,可直接反沖洗,省了氣體(tǐ)反沖洗設施。

 

五、調試運行及驗收監測

 

1. 調試運行

 

調試運行曆時(shí)三個(gè)半月(yuè),絮凝反應的(de)水(shuǐ)溫在35~45℃之間(jiān),調試運行包括設備試運行和(hé)工(gōng)藝參數調試。通(tōng)過設備的(de)試運行,發現(xiàn)了析出的(de)松脂堵塞廢水(shuǐ)輸送管道(dào)現(xiàn)象,于是對(duì)廢水(shuǐ)預處理(lǐ)系統進行整改,增設一套投加NaOH預沉的(de)鋼結構設備,解決了廢水(shuǐ)輸送問(wèn)題。

 

工(gōng)藝參數調試主要進行投藥量和(hé)溶氣水(shuǐ)量的(de)調控。藥劑調配濃度分别為(wèi):Ca(OH)2為(wèi)過飽和(hé)乳液,Al2(SO4)3為(wèi)10%溶液,PAM為(wèi)1‰溶液。藥劑投加采用pH監測儀配套計(jì)量泵進行,反應的(de)pH值控制範圍和(hé)相(xiàng)應藥劑投加量為(wèi):絮凝反應沉澱池pH值範圍9.0~10.5,Ca(OH)2投加量4kg/h;絮凝反應氣浮池pH值範圍6.6~7.2,Al2(SO4)3投加量1.6 kg/h,PAM投加量0.054 kg/h。溶氣水(shuǐ)比例R=30%,壓力0.3~0.4Mpa。

 

2. 驗收監測

 

系統穩定運行2周後,由環境監測站連續2d的(de)取樣監測,其結果表明(míng):處理(lǐ)後出水(shuǐ)全部回用到生(shēng)産車間(jiān),水(shuǐ)質完全達到設計(jì)和(hé)回用水(shuǐ)的(de)要求。監測結果見表3。


 

六、結論

 

1. 該工(gōng)藝設施處理(lǐ)松脂加工(gōng)廢水(shuǐ)能夠達到較滿意的(de)效果,出水(shuǐ)完全滿足生(shēng)産工(gōng)藝的(de)用水(shuǐ)水(shuǐ)質要求。

 

2. 設施直接投資53.2萬元。其中土(tǔ)建費(fèi)用15.9萬元,設備、管道(dào)及安裝費(fèi)用37.3萬元,其他(tā)投資3325元。

 

3. 運行費(fèi)用3.36元/t水(shuǐ)。其中藥劑費(fèi)2.01元/t水(shuǐ),電(diàn)費(fèi)0.69元/t水(shuǐ),人(rén)工(gōng)費(fèi)0.66元/t水(shuǐ)。通(tōng)過出水(shuǐ)回用,企業(yè)每天可節約用水(shuǐ)140m3,同時(shí)節約回用水(shuǐ)中由25~35℃這(zhè)10℃溫差的(de)熱能。

 

七、體(tǐ)會

 

1. 松脂加工(gōng)廢水(shuǐ)中含有(yǒu)大量松脂,其黏度大,容易堵塞管路(lù),需經完善的(de)預處理(lǐ)後方可進入主體(tǐ)處理(lǐ)設施。設計(jì)時(shí)沉渣池和(hé)隔油池要有(yǒu)足夠停留時(shí)間(jiān),使廢水(shuǐ)冷(lěng)卻,讓松脂充分析出;同時(shí)輸送管路(lù)要盡量短,方便拆卸清通(tōng),盡量保持連續運行。

 

2. 雖然氣液混合泵的(de)溶氣效果僅有(yǒu)常規加壓溶氣方式的(de)70%~80%,但(dàn)其設備簡單、操作(zuò)方便,且沒有(yǒu)釋放(fàng)器(qì)的(de)堵塞問(wèn)題,在某些小(xiǎo)規模廢水(shuǐ)處理(lǐ)中更有(yǒu)優勢。
 


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